44a代表什么意思(45a是什么意思)

故障现象

一 辆 2 0 1 7款 北 京 现 代 悦 动 e le c t r i c 纯 电 动 车 ( 车 型 简称 H D c E V ) , 整 车 型 号 为 B H 7 0 0 0 B E V B A , V I N 码 为LBEHDAWB9HZ******,行驶里程为12 453km,搭载320V(SOC 8%~98%时,电压为246.4~369.16V)锂离子动力电池和81.4k W驱动电机。行驶过程中,仪表台上的电动系统故障灯突然点亮,同时显示“请检查电动系统”、“退出READY状态”等提示(图1),车辆抛锚停驶。


图1 故障车显示的故障信息


故障诊断与排除

接车后,首先验证故障现象:点火开关电源(OFF-ACC-ON)转换正常,车辆无法启动(不能进入READY状态)。用北京现代车辆专用检测仪(GDS Mobile)扫描各电控系统故障代码,动力电池管理系统(BMS)内故障代码为:P1B77逆变器电容器预充电故障(图2)。

故障码P1B77的具体含义是:由于逆变器电容器在早期未进行适当充电,并且不能提供高压时,记录故障代码P1B77,即使在主继电器ON后,逆变器电容器的电压仍不能达到规定范围时,电机控制模块(MCU)确定此情况为故障。点火开关OFF时,删除故障代码。

故障码P1B77的检测条件:在IG ON时,避免由于预充电故障导致的继电器控制故障,或者由于高压缺失导致的动力蓄电池故障。引发故障码P1B77的可能原因有:主继电器、预充继电器、预充电阻、动力蓄电池模块和BMS之间的线束、BMS、MCU,这些部件不良均会触发故障码P1B77。


P1B77数据冻结帧2



利用专用诊断仪,读取故障车上与故障码P1B77有关的数据冻结帧(图3、图4)。对图3数据进行分析,蓄电池DC电压为363.9V,说明动力电池电压正常;对图4数据进行分析,换向器电容电压为272V,说明逆变器电容器通过预充电路接收动力电池的电压不足。通过二者电压比对分析,说明高压在一定时间内,逆变器电容器与动力电池电压不能达到规定的范围值,所以产生故障码P1B77。

BMS系统报P1B77故障码时,从图4侧数据中可以看到故障车的绝缘电阻为1 000kΩ,说明高压系统绝缘性能正常。由此,初步判断该车故障可能是由电机控制模块(MCU、逆变器电容器)内部异常、高压供电线路不良或高压系统内某部件消耗预充电流,迫使预充电路电压降低所导致的。


图6 执行器驱动测试



操作点火开关由OFF位到READY位,通过GDS检测仪进入BMS系统进行动态数据分析,蓄电池DC电压为364V(图5),处于正常范围;换向器电容电压瞬间能升到270V(电压过低),但之后会很快降到0(异常)。

通过GDS检测仪进入BMS系统,进行预充电路执行器驱动测试(图6),操作(主继电器(-)/预先充电继电器同时ON)进行执行器驱动测试,同时读取动态数据分析。在执行操作时,蓄电池DC电压363.9V,处于正常范围;蓄电池DC电流达到4.4A,电流过大;换向器电容电压只能达到258V,电压过低。

通过检测分析,该车故障是因为预充电流经过预充电阻时,而预充电阻所能承受的电流有限,负载电流过大时会降低电压,使得经过预充电阻的高压下降了约100V,因此系统生成故障码P1B77。


图7 预充电正常上电测试数据


接下来逐个断开高压系统部件的方法进行故障排查。在断开高压接线盒端空调PTC加热器模块的高压DC线时,通过GDS检测仪进入BMS系统进行执行器驱动测试和动态数据分析(图7),蓄电池DC电压363.9V,属于正常;预充电流为0,说明预充电流在m A级,恢复正常;换向器电容电压367V,恢复正常。由此基本断定该车故障是由于空调PTC加热器模块不良,消耗了4.4A的预充电流所致。

从高压接线盒端空调PTC加热器模块的高压DC线连接器处直接测量空调PTC加热器模块电阻,为181.9Ω(图8),说明空调PTC加热器模块内部存在短路现象,持续消耗较大电流。


图8 测量空调PTC加热器模块


空调PTC加热器模块安装在仪表台内部的暖风箱内。为了进一步检测,笔 者 又 拆 解 了 空 调 P T C加热器模块外壳,对空调PTC加热器模块电路进行测量。在测量其中的一个场效应管(IGBT)时发现,G(栅极)、c(集电极)、e(发射极)任意管脚之间的电阻值均在3Ω左右(图9),说明该IGBT已经被击穿从而发生短路,导致空调PTC加热器模块消耗了4.4A的预充电流,并产生P1B77故障码.为了进一步验证该车故障诊断得是否准确,笔者又断开了高压接线盒处的空调PTC加热器模块高压DC线连接器,短接高压互锁端子(图10),目的是为了避免BMS系统报故障码P0A0D-高压系统互锁电路电压高,否则高压系统将无法上电,然后启动车辆,进入READY状态,该车故障现象消失。


图9 测量加热器模块IGBT电阻


由于没有单独的场效应管(IGBT),只好更换了空调PTC加热器模块总成(图11),该车故障被彻底排除。


图11 空调PTC加热模块总成



维修小结

因预充电路系统故障,在用GDS检测仪驱动测试预充电路(主继电器-/预先充电继电器同时ON)时,为了防止预充电阻电流过大(过热)而损坏,在驱动测试上电时,应尽可能缩短驱动测试上电时间。

在同一PCB板(模块)上面的场效应管(IGBT),外围电路形式可能会不同,在测量IBGT时,标准的测量方法是需要将IGBT从PCB板上面拆下来测量,以避免外围电路出现分流导致电阻减小,使得测量的电阻值出现异常,引起误判。而在该车诊断过程中,笔者没有拆下IGBT而是在车上测量,是因为笔者对于该车空调PTC加热器模块的IGBT电路测量数据比较熟悉.本案例故障是由于控制热空调加热器(PTC陶瓷发热器)的绝缘栅双极型晶体管短路,导致空调PTC发热器模块消耗了的预充电流,使得预充电电压不能上升到动力蓄电池的额定电压。

文章对故障现象的描述、分析、判断和修理都非常正确,具有一定的参考价值。但是,文章有一个不足之处,就是对于电动汽车预充电电路的作用和工作原理没有做介绍,读者要深入了解什么是电动汽车的预充电还要去找资料参考。所以,笔者在此作简单的补充。

根据电动汽车和人体安全标准规范,在最大交流工作电压小于660V,最大直流工作电压小于1 000V,以及整车质量小于3 500kg的条件下,电动汽车的高压安全要求:“对高于60V的高压系统的上电过程至少需要100ms,在上电过程中应采用预充电过程来避免高压冲击”。为此,电动汽车预充电电路采用给电机控制器(即逆变器) 的大电容进行充电,以减少主继电器接触时火花拉弧,降低冲击,增加安全性。预充电电路结构示意图以及预充电过程波形如图12所示。评价预充电任务完成就是在规定时间内预充电电容C上的电压不小于动力蓄电池的90%。由此可以看出,在高压设计过程中,加入预充电管理是法规标准和安全设计的必然要求。